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东莞混流泵工厂

发布时间:2023-04-12 01:47:28
东莞混流泵工厂

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如何提高卧式混流泵机械效率的办法卧式混流泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行,由于存在节流损失及偏离区运行,能量浪费非常严重。因此,探讨混流泵节能的技术和方法,可以提高混流泵的工作效率,对提高企业的经济效益和社会效益有着积极的意义。1、减小轴承损失2、减小填料函损失①根据混流泵的用途和工作场所选择适合的填料。②保持填料压盖合适的松紧程度。

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潜水混流泵的一般结构如何?潜水混流泵主要由吸入管、叶轮、导叶、泵轴、出口管、轴承、填料函及叶片角度的调节机构等部分组成。瑞佳小编总结了几点各部分的作用分别如下:1.吸入管:改善入口处水力条件,一般采用符合流线系型的喇叭管或做成流道形成。2.由叶片和轮殻组成。叶轮按调节的可能性分为固定式、半调式、全调式。3.导叶:它固定在泵壳上不动,其作用是把叶轮中向上的介质旋转运动变为轴向运动,一般有6~12片导叶。4.泵轴:其作用是用来传递扭矩的,在大型泵中,泵通常做成空心轴,里面安装调节操作油泵管。5.出水管:起导流作用,确定介质出口流向。6.轴承:按其功能分为两种。一种是导轴承,主要用来承受径向力,起到径向定位作用,常用润滑橡胶导轴及油润滑轴承:另一种是推力轴承,主要在立式中吸式潜水轴流泵中,用来承受水流作用在叶轮上向下的轴向推力、水泵转动部件重量及维持转子轴向位置,并将这些推力传到机组的基础上去。7.填料函:在出水弯管的轴孔设置的密封装置。8.叶片角度的调节结构:它用在半调式和全调试叶轮中,用来调节叶轮不同角度,从而达到改变工况的目的。

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潜水混流泵的结构特点自平衡系列大型潜水泵的电动机结构主要分为两种,一种是配矿、井用高压潜水电泵的细长型立式结构,主要是充水式;另一种是外径尺寸不受限制的立式结构或卧式结构,电动机可制作成干式、充水式或充油式几种。ATZPQK型和ATSXQK型双吸式大型潜水电泵的电动机为充水密封式结构,与充水式井用潜水电动机结构类似。定子绕组采用聚氯乙烯绝缘高压耐水绝缘导线或交联聚乙烯绝缘尼龙护套高压耐水绝缘导线制作,它们的Z高使用温度分别为65℃和90℃。耐水绝缘导线相互间的连接及耐水绝缘异线与引出电缆之间的连接,采用丁基自黏性胶带或性能接近的其他胶带进行包扎,作为耐水主绝缘层;外面再用机械强度较高的塑料胶粘带或塑料带进行包扎,作为机械保护层。水润滑导轴承由石墨浸渍金属材料制作的轴瓦和镀铬轴套或不锈钢淬硬轴套组成,轴瓦上的冷却润滑槽一般为螺旋槽。水润滑止推轴承结构为分块调心式,一般有16块扇形轴瓦,每块均可自动调整,使轴承滑动面形成楔形水膜。止推轴承材料为石墨浸渍金属材料,配对材料为不锈钢制作并淬硬的圆盘。上止推轴承结构为整体式。水泵有上、下两个吸入口,两组水泵叶轮对称分布,所产生的两个轴向推力方向相反,正好相互平衡。这样,电动机下部的水润滑止推轴承只需承受电动机转子和水泵转动部分的重量,而不需承受水泵运行时所产生的轴向水推力,止推轴承所承受的轴向载荷大大减小,轴承运行条件好转,磨损量减小,寿命延长,潜水电泵运行的总体可靠性也相应得到提高,使用寿命延长。

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卧式混流泵在结构上和装置上的要求1.使叶轮不致堵塞,一般制成开式叶轮,KCB齿轮泵清洗也容易,然而,只要叶轮内的流道足够宽敝,那么闭式叶轮也是可以的。2.叶轮的背侧,装有背叶片以防止纸浆浸入填料箱。同样道理,也向密封装置注入清水。3.泵体的尺寸当然要保证不受纸浆堵塞,为清洗而在各处设置较大的孔,或者采取能易于取下端盖的结构泵吸入口前的结构应使纸浆易于流进。为此高温渣油泵,其吸入管要粗而短,并使吸入侧水池的液面尽量高。主叶片的入口处扭曲呈混流型,以便易于吸取流来的纸浆。在高浓度的情况下,自泵轴线至吸入液面,要有2米以上的压入水头,并且在主叶轮的前面安装增压叶轮。4.由于在高浓度时管内的摩擦损失很大,因此,要尽量使压出管没有保温齿轮泵弯曲及分岐等阻力。5.将纸浆液很好搅拌,保温齿轮油泵以使其尽量均匀地流到泵的吸入口处。6.应将纸浆中含有的空气在进入叶轮之前尽量排出,这是很重要的,因为离心泵在扬送液体中含有空气时会使性能急剧下降。此外,空气的存留会使泵的运转不稳定,因而不用说,应采取使泵体内部不致存留空气的结构。

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造成卧式混流泵齿轮泵旋转不畅的7个主要原因是什么?混流泵齿轮泵旋转受阻会导致齿轮泵旋转不灵便或卡住的状况,比较严重危害了众多混流泵顾客具体应用实际效果,这儿大家为大伙儿介绍一下导致混流泵齿轮泵旋转受阻的七个关键缘故。1、齿轮泵轴径空隙或是轴向空隙很小。解决办法:须再次多方面调节机电维修。2、装配不正确。其缘故是齿轮泵两销孔的生产加工基准点并并不是装配基准点,如先应当将销钉打进,再扭紧螺丝,泵便会转没动。解决办法:大家应当边旋转齿轮泵边扭紧螺丝,终应用配钻销孔并打进销钉。

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立式混流泵产生振动的可能及消除振动的办法立式混流泵的振动原因比较复杂,一般而言,可分为水力振动与机械振动,水力振动与流道设计、运行方式调整等外部因素有关。混流泵振动是由水泵本身原因引起的振动,是属于内部因素。这里就循环立式混流泵的检修历史作详尽说明,2011年1月对该泵大修,两个月后振动逐渐增大,5月解体大修,更换三条泵轴,叶轮作动平衡试验,基础台板和筒体水平度检查,靠背轮瓢偏检查,试运良好,运行一个月后振动逐渐增大,7月对电机解体,检查导瓦、推力瓦,推力头镜板水平,电机转子动平衡试验不合格,校正合格,复装试运后运行良好至今。引起大型立式泵振动的原因涉及方方面面,常见的因素有以下几点:(1)电机和泵转子质量不平衡。2011年1月对该泵大修,两个月后振动逐渐增大,5月解体大修,发现泵导轴承与轴套存在磨损现象,其中以下轴磨损较厉害,通常轴承磨损量达1mm以上,呈现圆周整圈磨损;轴套则属单侧磨损,磨损量通常在2mm-3mm以上。据此分析,泵体转子部件弯曲,或是转子某部件质量不平衡。我们对该泵叶轮作动平衡试验,动平衡严重超标,对叶轮作动平衡修正,修正前1.16kg偏差。修正后平衡12g。由于工期原因5月大修未对电机转子做平衡试验检查。(2)电机主联轴器与泵联轴器面以及泵组三条转子联轴器面不平行、主轴与联轴器不垂直。对三条转子联轴器作瓢偏检查,发现靠背轮瓢偏不合格,装上靠背轮后对泵轴靠背轮瓢偏测量值。